當前位置:中美貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
來源:我們電廠人公眾號(ID:turbine_technology)
作者:王福譚 於長江
滑動軸承按其作用可分為:支持軸承、推力軸承和支持推力聯(lián)合軸承;按軸瓦與瓦座(或瓦枕)的接觸型式可分為:柱面軸承和球面軸承。不同型式的軸承對軸瓦與瓦座(或瓦枕)的配合尺寸有不同的要求,一般情況下球面瓦與瓦座(或瓦枕)為間隙配合,根據(jù)不同的載荷情況和工作環(huán)境,通常為0~0.05mm;而柱面瓦與瓦座(或瓦枕)通常為過盈配合,一般為0~0.05mm,有的要求為0.15mm。本文僅對球面瓦與瓦座(或瓦枕)在不同配合尺寸下產(chǎn)生的振動類型進行分析。
一、球面瓦與瓦座(或瓦枕)有較大過盈時的振動類型
,球面瓦具有自位功能,能夠自動調(diào)整軸瓦中心線的角度,使軸瓦鎢金面與軸頸始終保持軸向接觸良好,確保軸承的承力中心不變。當球面瓦與瓦座(或瓦枕)之間有較大的過盈量時,瓦蓋或瓦枕將死死地壓住軸瓦,使其失去自位功能,這時通常產(chǎn)生大的軸向振動。振動機理如下:
軸承組裝時轉(zhuǎn)子的撓度值與旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下轉(zhuǎn)子的撓度值是不同的,并且旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下轉(zhuǎn)子的撓度值是周期性變化的。為了表述方便,以下使用軸頸揚度來代表轉(zhuǎn)子撓度。如圖1(a) 所示,軸承組裝時,軸頸與軸瓦的鎢金面接觸良好,軸頸與軸瓦中心線的揚度均為Y0,此時,軸頸的承力中心與軸承座B側(cè)端面的距離為X0。當轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,軸頸的揚度為Y1,此時,軸頸的承力中心與軸承座B側(cè)端面的距離為X1,如圖1(b)所示。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過180°后,軸頸的揚度變?yōu)閅2,此時,軸頸的承力中心與軸承座B側(cè)端面的距離為X2,如圖1(c) 所示。軸承對軸頸的承力中心點將隨轉(zhuǎn)速周期性地沿軸向移動。由于軸承座和基礎(chǔ)組成的支承系統(tǒng)具有一定的彈性,因此,在軸承承力中心點周期性變化的作用下,軸承座將沿某一底邊發(fā)生周期性的軸向振動。即使軸承座固定螺栓很緊,這種現(xiàn)象也難以避免。
圖1 軸頸承力中心變化引起的軸向振動
由于球面瓦緊力過大而引起軸承座軸向振動大的事件時有發(fā)生。近年來,在黃臺電廠比較典型的一次發(fā)生在#8汽輪機的#4軸承上。黃臺電廠#8機是東方汽輪機廠設(shè)計制造的亞臨界中間再熱雙缸雙排汽300MW機組,該機組于2001年12月進行了通流部分改造,改造后的#1、2軸承為可傾瓦,#3、4軸承(低壓缸軸承)為橢圓球面瓦。2003年中修后開機時,因#4軸承軸向振動大而未一次啟動成功。查閱檢修記錄,發(fā)現(xiàn)高、低壓轉(zhuǎn)子對輪中心與低轉(zhuǎn)子對輪中心均在廠家要求的范圍以內(nèi);#3瓦球面與瓦枕的配合為間隙0.04mm,#4瓦球面與瓦枕的配合為0。停機后對#4瓦球面與洼窩的配合尺寸進行了復(fù)測,發(fā)現(xiàn)為過盈配合,過盈量為0.03mm。測量誤差的原因是:錯把加在瓦枕結(jié)合面兩側(cè)用來進行輔助測量的鋼皮墊的厚度0.47mm當成了0.50mm。通過在壓鐵結(jié)合面兩側(cè)加鋼皮墊,將球面與瓦枕的配合調(diào)整為間隙0.045mm。我們認為,對于汽輪機低壓轉(zhuǎn)子軸承這樣的重載軸承而言,間隙應(yīng)該調(diào)整到標準0~0.05mm的上限,這樣更有利于其自位功能的實現(xiàn)。間隙調(diào)整前后#3、4瓦的振動數(shù)值見表1。
表1 處理前后#3、4瓦振幅表 單位:mm
二、球面瓦與瓦座(或瓦枕)有較大間隙時的振動類型
當球面瓦與洼窩有較大間隙時,由于軸瓦失去瓦座(或瓦枕)對其壓緊力,常常會對不平衡力等各種激振力產(chǎn)生放大作用,這時,一般發(fā)生大的垂直振動。這種現(xiàn)象曾多次發(fā)生在承受輕載負荷的100MW、50MW或25MW發(fā)電機的后軸承上。該種振動機理很簡單,這里不再詳細論述。
若球面瓦的外徑小于瓦座(或瓦枕)內(nèi)徑,如圖2所示,此時,還可能引起大的水平振動。其振動機理如下:
由于球面瓦的外徑小于瓦座(或瓦枕)內(nèi)徑,所以瓦與瓦座(或瓦枕)只有底部接觸。然而,由于垂直方向上還有向下的轉(zhuǎn)子的重力作用,因此,垂直方向?qū)^小的激振力并不敏感;而水平方向上則幾乎不受限制,變得極不穩(wěn)定。
圖2 球面瓦外徑小于洼窩內(nèi)徑簡圖
2002年,黃臺電廠#6機#1軸承就發(fā)生過因球面間隙過大而引起軸承水平晃動大的現(xiàn)象。該廠#6機為北京重型電機廠設(shè)計制造的100MW雙缸雙排汽凝汽式機組。2002年由哈爾濱汽輪機廠進行了通流及供熱改造。該機#1軸承為支持推力聯(lián)合軸承,軸瓦與瓦枕為球面配合,瓦枕與瓦座為柱面配合。改造后次沖轉(zhuǎn)時,當轉(zhuǎn)速升至1200轉(zhuǎn)/分時,整個前軸承箱發(fā)生強烈的水平?動,振幅0.10mm,打閘停機。后來經(jīng)過充分暖機等措施勉強定速,但#1~3瓦振動均超標,遂停機解體#1~4瓦進行